FPV, multicopter videos enz

Deze heb ik nu. Super klein echt niet normaal.
FPV systems & wireless video specialist, -= E-store Rotterdam =- Hughe & small r/c planes and helicopters. - pocketsize 2.4G 500mW plug and play system specially designed for FPV

Zal zo een video posten van mijn DVR, maar let niet op de kwaliteit, want dat is een drama op de DVR. DVR laat horizontaal allemaal lijntjes zien die ik niet zie in de bril en kwaliteit is veel minder. Ik zie zelfs mijn OSD niet. Het lijkt net een beetje ingezoomd.
DVR is nu alleen goed genoeg als het misgaat om makkelijker te vinden in het veld.
 
NIET OP GROOT SCHERM KIJKEN, want kwaliteit van DVR is slecht.
Hier zie je waar ik gevlogen heb. In dit veld heb ik altijd super veel glitches in mijn video, maar helemaal niet zo verkeerd.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Die boscam spullen zijn wel redelijk goedkoop , ga eens uitzoeken wat het beste merk is van 2,4 ghz setjes , tis de bedoeling om kilometers weg te vliegen moet dus ook de beste antenne's hebben.

Zo'n Dvr met ik ook wel hebben , zal die bij HK moeten bestellen of ik kan ook via de laptop men vluchten opnemen.
 
Menno , je moet de rc-rate verhogen en dat flipt die sneller ;)

hoe hoog moet deze gezet worden dan? Ik heb hem nu van 0,9 naar 1,2 verhoogd maar dat haalt niks uit. :rolleyes:

full


Toch wel lekker die houten armen. Zo vervangen en het kost bijna niks.


Ik moet er wel bij zeggen dat ik hem op horizon mode had staan. Als ik het goed heb begrepen moet je hier net zo goed mee kunnen flippen maar zodra je de sticks los laat dat hij dan zichzelf weer recht trekt.

Eerst behoorlijk wat hoogte gepakt, voorwaarts gevlogen, pitch vol achterover, iets van het gas af, maar ho maar. Zodra hij 90 graden achterover gedraaid is dan houd het gewoon op.

Ik doe toch iets fout.

full


Ik heb de roll,pitch en yaw rate ook op 0,5 gezet.
full


Iemand tips?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ik vlieg ook deels op mijn scherm, nog niet veel problemen mee gehad sinds het werkt tot vandaag. Ik vlieg net een dikke 400mtr op open veld van me af en pats beeld weg. Nu is dat niet zo erg want ik kon hem nog zien en eventueel op failsafe terug halen.
Ik heb daarna echter niks meer als storingen gehad in mijn beeld. Ik moet de bekabeling nog nakijken maar een goed beeld om mee te vliegen was er niet meer bij.
Ik heb er een voltage regelaar tussen zitten die de 4s Accu met 15V terug brengt naar circa 11 volt. Dit heeft eerder prima gewerkt. Ik las echter dat de RCimmersion TX ook prima op de 4S batterijen werkt. Hoe is die ervaring hier?
 
Menno , ik heb op de tricopter de roll en pitch rate op 0,30 staan , op de Yaw op 0,5. (ik gebruik wel een ander Gui , daar zijn de waardes iets anders)
Je moet toch echt wel op acro mode vliegen voor gek te kunnen doen ;)

De immersion vtx doet het normaal perfekt op 4s.

Boris , ziet er goed uit , meer als dat heb je met een multi niet nodig..
 
Menno , ik heb op de tricopter de roll en pitch rate op 0,30 staan , op de Yaw op 0,5. (ik gebruik wel een ander Gui , daar zijn de waardes iets anders)

Ik was al aan het zoeken omdat de roll pitch rate niet hoger dan 1 gaat. Maar ik zie nu dat je 0,3 bedoeld. Waarschijnlijk ligt het er dan toch gewoon aan dat ik in horizon mode vloog.

Welke GUI gebruik jij dan. De naze32 aoi gui is vwb het invullen van de rates niet echt fijn. Vandaar dat ik de Wingui gebruik.
 
Ik gebruik gewoon de multiwii gui die bij de software hoort.
Als je een de mutlwii versie' donwload is daar een gui bij meestal..
 
Nee ik ben niet gecrasht ;)

Ik wacht nog op mijn F450 armen en ik ben die TBS clone zo zat dat ik maar eens wat nieuws geknutseld heb. Kijken of ik het vliegend kan krijgen.

full


full


Blijkt dat een V-tail niet in de standaard configuraties van Openpilot zit. Dat word nog even puzzelen met de mixers.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Net een rondje in het park gevlogen met de V-tail. Heerlijk zoals die Sunnysky motoren op de staart nu grommen. Yaw is gelijk aan of misschien nog wel beter dan bij mijn Tricopter.

Instellen van een V-tail in de mixer settings van de openpilot software viel reuze mee.

- Throttle van de achterste motoren in de mixer op 70%
- Yaw control van de voorste motoren op 50%.

Rate vloog heerlijk. Atti gaat nog niet goed. Dan wil hij achterover duiken. Waarschijnlijk moet ik de Intergral nog wat hoger zetten, of het zwaartepunt wat naar voren verschuiven. Het zwaartepunt is nu iets achter het midden.
 
Ik had die van mij puur omdat het ook een schermpje had waar ik meteen op kon kijken zonder extra scherm, maar voor goede opnames had ik beter wat anders kunnen hebben.

Ben benieuwd hoe deze is.
 
Ga je verhuizen roni?
Dat is wel ideaal man. Beter kun je niet wensen. Dan zijn de meetings bij jou thuis dus.
 
Back
Top