Heren,
Eindelijk was het dan zover, na maanden lang wachten op mooi weer ging dan vandaag de custom electro Vibe fifty de lucht in. Bouwverslag is trouwens hier te vinden:
%5Bbouwverslag%5D-e-vibe-fifty-10s
Setup:
- JR X9303 2.4Ghz
- JR DS8915 x3
- JR DS8900G
- Mikado V-bar
- Kontronik Jive 80+ HV
- Kontronik Pyro 30-20
- 10S (2x5S) FlightPower Eon-X 30C 4350mAh
Na nog even opnieuw de Jive 80+ HV geprogrammeerd te hebben kon de Vibe eindelijk de lucht in. Alles nog even gecheckt, All systems go, gaan met die banaan! Idle-up 2 erop en de hold eraf… BWWWWWWWwwww mooie soft start ging over in een toerental waarvan ik even een stapje achteruit deed. Man wat een geweld!!! Vervolgens opgestegen en ze hing heerlijk! Het vliegt!
Geen bladspoor, rustig even cyclisch aanvoelen en vervolgens de tail wat getest op de stops en rate. Allemaal prima en solid. Pitch-pumps steeds harder, wat een power! Omhoog met het beesje en wat flips en stationairy rolls geprobeerd. Ging allemaal super en het voelde heel vertrouwd aan, cyclisch iets te traag nog. Het veldje bij mij achter is niet al te groot dus kon geen grote figuren vliegen, dan maar een tic-tocje proberen. Het begon allemaal super, ik stond met een smile van oor tot oor te glimmen “yeah mijn creatie doet het, en nog goed ook!!!” Helemaal overdonderd van het extra vermogen kon mijn dag niet meer stuk, tenminste dat dacht ik.
Tijdens het tic-toccen (niks te wild) draaide plots de staart opeens weg. Hij hing in 1 beweging opeens side-in, toen hing ze even stil (nog geen halve seconde) en begon vervolgens oncontroleerbaar te “breakedanceen”. Hij ging alle kanten op, ik probeer hem te corrigeren maar ik heb het idee dat mijn input helemaal overruled werd. Mijn eerste gedacht was, “de sensor zit los” wat ik mij niet zou kunnen voorstellen. Toen ik in de gaten kreeg dat er geen houden meer aan was had ik zoiets van “je kunt me de boom in” en deed de hold erop…
Daar hing ze dan, in diezelfde boom … De servo’s schreeuwden het uit van de pijn en no-way dat ik daar zonder hulp bij ging komen. Gelukkig kwam er een fietser langs die het hele schouwspel aanschouwd had en vlakbij woonde. Hij heeft gauw een ladder opgehaald zodat ik de E-vibe uit de boom kon plukken, dat zijn nog eens grote vruchten! Wat was de zichtbare schade:
Hierboven misschien de oorzaak van de crash, de grijze JR link is misschien tijdens het tic-toccen finaal afgeknapt of de zwarte is van het balletje geschoten. Toch geloof ik niet in beide mogelijkheden aangezien als eerst de staart wegdraaide, dat zal ze waarschijnlijk niet doen als er een linkje in de kop los komt. Daarnaast zit het boutje van het heveltje aan de bladegrip vol met boomschors wat betekent dat hij daar flink een tak mee heeft geraakt. Ik vermoed dus dat dit bij de ontmoeting met de boom is gebeurd.
Hierboven zie je dat de packs wat naar voren zijn geschoven, ik denk niet dat een verandering in het zwaartepunt zo’n chaotische chaos kan opleveren… Daarbij schat ik 99% dat dit gebeurd is bij de nose-dive de boom in.
Bladen weer lekker beschadigd, weer nieuwen kopen. Houd ook nooit op…
Kleine boomstrike, de staart verder weinig schade maar hing er wel scheef achter.
Ook jammer, maar heeft goed zijn werk gedaan in een deel van de klap opvangen.
Mijn canopymount “breek-systeem” om het frame te besparen bij een crash werkt dadeloos!
Ik denk trouwens niet dat het signaal/ontvangst probleem is geweest. De hold werkte direct dus ik had nog wel verbinding. Of de ontvanger knipperde (storing-melding) na afloop weet ik niet. Eenmaal in de boom heb ik direct de stekkers los getrokken om de servo’s van hun lijden te verlossen.
Verdere inspectie wijst uit:
- Alle kabels zitten nog goed vast.
- Sensor zit nog vast.
- Servo linksvoor doet niks meer.
- Rudderservo reageert half.
- Servo armen NIET gestript.
- V-bar initialiseert niet meer!!!
Het laatste wat ik wil doen is alles op de V-bar afschuiven, ik heb erg veel vertrouwen in het systeem. Toch ben ik bang dat het toch wel de oorzaak is geweest. De V-bar wil immers ook niet meer initialiseren. Hieronder een filmpje van wat er gebeurd bij het aansluiten:
Vbar initialization problem on Vimeo
(in het filmpje gebruik ik een 4-cel ontvangerpack 4,8V. Met de 10S aansluiting heb ik hetzelfde probleem) Je ziet constant de servo's "zoeken" zoals hij dat ook tijdens het initialiseren doet. Het lijkt op het eind als ik cyclic input geef dat de servos “slippen”, maar er is niks mis met de heveltjes.
Ik heb verder nog op geen enkele manier elektronisch zitten troubleshooten. Ben zeer benieuwd met welke verklaringen jullie komen. Erg jammer dat de eerste vlucht zo moest aflopen…
Groenten en alvast bedankt voor de antwoorden,
Tjerk
Eindelijk was het dan zover, na maanden lang wachten op mooi weer ging dan vandaag de custom electro Vibe fifty de lucht in. Bouwverslag is trouwens hier te vinden:
%5Bbouwverslag%5D-e-vibe-fifty-10s
Setup:
- JR X9303 2.4Ghz
- JR DS8915 x3
- JR DS8900G
- Mikado V-bar
- Kontronik Jive 80+ HV
- Kontronik Pyro 30-20
- 10S (2x5S) FlightPower Eon-X 30C 4350mAh
Na nog even opnieuw de Jive 80+ HV geprogrammeerd te hebben kon de Vibe eindelijk de lucht in. Alles nog even gecheckt, All systems go, gaan met die banaan! Idle-up 2 erop en de hold eraf… BWWWWWWWwwww mooie soft start ging over in een toerental waarvan ik even een stapje achteruit deed. Man wat een geweld!!! Vervolgens opgestegen en ze hing heerlijk! Het vliegt!
Geen bladspoor, rustig even cyclisch aanvoelen en vervolgens de tail wat getest op de stops en rate. Allemaal prima en solid. Pitch-pumps steeds harder, wat een power! Omhoog met het beesje en wat flips en stationairy rolls geprobeerd. Ging allemaal super en het voelde heel vertrouwd aan, cyclisch iets te traag nog. Het veldje bij mij achter is niet al te groot dus kon geen grote figuren vliegen, dan maar een tic-tocje proberen. Het begon allemaal super, ik stond met een smile van oor tot oor te glimmen “yeah mijn creatie doet het, en nog goed ook!!!” Helemaal overdonderd van het extra vermogen kon mijn dag niet meer stuk, tenminste dat dacht ik.
Tijdens het tic-toccen (niks te wild) draaide plots de staart opeens weg. Hij hing in 1 beweging opeens side-in, toen hing ze even stil (nog geen halve seconde) en begon vervolgens oncontroleerbaar te “breakedanceen”. Hij ging alle kanten op, ik probeer hem te corrigeren maar ik heb het idee dat mijn input helemaal overruled werd. Mijn eerste gedacht was, “de sensor zit los” wat ik mij niet zou kunnen voorstellen. Toen ik in de gaten kreeg dat er geen houden meer aan was had ik zoiets van “je kunt me de boom in” en deed de hold erop…


Daar hing ze dan, in diezelfde boom … De servo’s schreeuwden het uit van de pijn en no-way dat ik daar zonder hulp bij ging komen. Gelukkig kwam er een fietser langs die het hele schouwspel aanschouwd had en vlakbij woonde. Hij heeft gauw een ladder opgehaald zodat ik de E-vibe uit de boom kon plukken, dat zijn nog eens grote vruchten! Wat was de zichtbare schade:

Hierboven misschien de oorzaak van de crash, de grijze JR link is misschien tijdens het tic-toccen finaal afgeknapt of de zwarte is van het balletje geschoten. Toch geloof ik niet in beide mogelijkheden aangezien als eerst de staart wegdraaide, dat zal ze waarschijnlijk niet doen als er een linkje in de kop los komt. Daarnaast zit het boutje van het heveltje aan de bladegrip vol met boomschors wat betekent dat hij daar flink een tak mee heeft geraakt. Ik vermoed dus dat dit bij de ontmoeting met de boom is gebeurd.

Hierboven zie je dat de packs wat naar voren zijn geschoven, ik denk niet dat een verandering in het zwaartepunt zo’n chaotische chaos kan opleveren… Daarbij schat ik 99% dat dit gebeurd is bij de nose-dive de boom in.

Bladen weer lekker beschadigd, weer nieuwen kopen. Houd ook nooit op…

Kleine boomstrike, de staart verder weinig schade maar hing er wel scheef achter.

Ook jammer, maar heeft goed zijn werk gedaan in een deel van de klap opvangen.

Mijn canopymount “breek-systeem” om het frame te besparen bij een crash werkt dadeloos!
Ik denk trouwens niet dat het signaal/ontvangst probleem is geweest. De hold werkte direct dus ik had nog wel verbinding. Of de ontvanger knipperde (storing-melding) na afloop weet ik niet. Eenmaal in de boom heb ik direct de stekkers los getrokken om de servo’s van hun lijden te verlossen.
Verdere inspectie wijst uit:
- Alle kabels zitten nog goed vast.
- Sensor zit nog vast.
- Servo linksvoor doet niks meer.
- Rudderservo reageert half.
- Servo armen NIET gestript.
- V-bar initialiseert niet meer!!!
Het laatste wat ik wil doen is alles op de V-bar afschuiven, ik heb erg veel vertrouwen in het systeem. Toch ben ik bang dat het toch wel de oorzaak is geweest. De V-bar wil immers ook niet meer initialiseren. Hieronder een filmpje van wat er gebeurd bij het aansluiten:
Vbar initialization problem on Vimeo
(in het filmpje gebruik ik een 4-cel ontvangerpack 4,8V. Met de 10S aansluiting heb ik hetzelfde probleem) Je ziet constant de servo's "zoeken" zoals hij dat ook tijdens het initialiseren doet. Het lijkt op het eind als ik cyclic input geef dat de servos “slippen”, maar er is niks mis met de heveltjes.
Ik heb verder nog op geen enkele manier elektronisch zitten troubleshooten. Ben zeer benieuwd met welke verklaringen jullie komen. Erg jammer dat de eerste vlucht zo moest aflopen…
Groenten en alvast bedankt voor de antwoorden,
Tjerk

Laatst bewerkt door een moderator: